Ich möchte die Elektronik mit den Motoren testen, bevor ich weiter die Shapeoko Max zusammenbaue.
Randbedingungen: - Software bCNC (Xubuntu 18.04) - GRBL Board 2.02 Fertiggerät (Jumper passen zu dem Plan) - X-Motor zum Testen angeschlossen (s. Bild 1 & 2) - Nema-24 Motoren - Netzteil 24V-320W (MeanWell)
1. Als erstes habe ich die GRBL mit dem USB-Kabel an den Laptop angeschlossen. Die Verbindung mit bCNC funtioniert (Ich kann die programmierten $-Befehle editieren) Am Board leuchte ein grünes Licht permament und ein rotes blinkt (TX). 2. Einen Treiber habe ich ohne Strom montiert (gemäß der Beschreibung Richtung beachtet). 3. Dann das Netzteil angeschlossen (kein weiteres Licht leuchtet) und das USB-Kabel. 4. Im bCNC habe ich dann ein Fräsprogramm gestartet -> Motor bewegt sich nicht. 5. An den Anschlussklemmen am GRBL messe ich 24V.
Tipps wie ich den Fehler eingrenzen kann?
- Probiere mit dem Befehl M8 den Strom für den Lüfter zu prüfen. - Dito mit M3 den Strom für die Spindel. - Die Treiber alle einzeln anschließen.
Mit bCNC kenne ich mich nicht aus, vielleicht daher erstmal mit einem Terminalprogramm die GRBL Parameter prüfen (kannst du auch gerne hier reinkopieren, dann schauen wir mal drüber) und dann die X-Achse mit dem Kommando "G1 F100 X20" testen.
Es empfiehlt sich auch einen möglichst großen Kühlkörper zu montieren! Der DRV8825 läuft mit dem NEMA23 ziemlich am Limit..
Du könntest mein Weihnachtsmann werden ... Geschenk = Test der Motoren funktioniert !
An dem Treiber habe ich noch nichts eingestellt. Versuche gerade im Web mir den Befehl zu suchen um den GRBL über den Terminal anzusprechen. Oder kannst Du mir die Schritte am Terminal schreiben um die Liste darzustellen?
Bezüglich "Kühlen". Hatte mir noch weitere Kühlkörper im Shop bestellt. Zusätzlich werde ich nach dem Test noch einen Lüfter anschließen.
Übrigens Danke für Dein angekündigtes Update im Wiki zu dem Thema "Ansteuern einer 230V Fräse".
bCNC scheint da irgendwie Probleme mit der Zeichntabelle zu haben? Das Kästchen bei einigen Parameter sieht etwas komisch aus. Die Parameter die man lesen kann sehen soweit OK aus. Die anderen vielleicht doch lieber mal mit dem Terminalprogramm checken.
Die "Kästchen" im bCNC kann ich editieren und aktivieren. Dann erscheint ein X im Kästchen.
bCNC läuft bei mir unter Linux Xubuntu, weil ich noch einen alten Laptop habe. Ist für mich aber auch Neuland.
Das mit dem Terminal unter Linux kann ich nicht 1:1 übertragen. Dazu muss ich mich tiefer damit beschäftigen. Das direkte Comand Grbl 1.1f wird nicht erkannt.
Unter bCNC ist alles angeschlossen. Den Befehl G1 F100 X20 kann ich direkt eingeben und das Programm führt in aus -> X erreicht den Wert 20. Ich schraube an dem Treiber -> keine Geräusche!
Ich muss leider unterbrechen und bin gegen 13:00 wieder dahoim.
Prognose. Kein Strom am Treiber. - Soll ich alle mal ausprobieren mit dem Prozedere?
Ich würde erstmal den Treiber abziehen und dann am Sockel nachmessen ob die 24 V vom Netzteil anliegen und die beiden Motorspulen Durchgang haben. Die Belegung ist hier ganz gut zu sehen: [URL]https://images.app.goo.gl/7xLLNYcGYpA17xJJ7[/url] Zwischen VMOT und GND oben rechts müssen die 24V anliegen. Zwischen A1 und A2 sowie zwischen B1 und B2 muss wenn der Motor korrekt angeschlossen ist die Spule messbar sein (Durchgang)
Mit Hilfe des Bestückungsplan und einer Lupe habe ich die Bezeichnugen zuordnen können.
1. Vmot zu Gnd = 24V 2. Durchschleifen gemessen bis zum Adapter der aufs Board gesteckt wird: Vom Motor kommend: Blau mit Rot -> Piepst Grün mit Schwarz -> Piepst
Sockel für Treiber: A1 mit A2 -> Nichts B1 mit B2 -> Nichts
Ohne USB-Kabel und 24V. Da ja kein Strom anliegt, habe ich auch A1 mit B1 oder A1 mit B2 gemessen -> kein Piepser